基于NMR实验与VOF模拟的非均质储层CO₂混相驱前缘运移动态可视化与定量表征
编号:100 访问权限:仅限参会人 更新:2026-01-30 09:18:48 浏览:26次 口头报告

报告开始:2026年02月01日 15:55(Asia/Shanghai)

报告时间:15min

所在会场:[s1] 学生分会场一:岩石物理及核磁共振 [s1] 学生分会场一

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摘要
CO₂混相驱作为提高低渗透油藏采收率的关键技术,其驱替效率主要取决于混相前缘在复杂非均质储层中的运移稳定性。对这一动态过程进行精准刻画与调控,是优化驱替方案、提升开发效果的关键。然而,目前研究多局限于混相驱效果的定性分析,缺乏对前缘动态演化规律,尤其是在真实非均质孔隙结构中的定量表征手段,这严重制约了对粘性指进等驱替失稳机制的深入理解与有效调控。为此,以中国典型低渗透砂岩油藏岩心为研究对象,综合室内试验与数值模拟完成了CO₂混相驱前缘动态可视化与定量表征。首先,创新性地采用轴向切割与纳米硅胶粘结技术,制备了不同渗透率级差(1.03、2.57、7.50)的非均质组合岩心。进而,综合运用核磁共振(NMR)T2谱、磁共振成像(MRI)及沿程定量监测技术,实现了对岩心内部CO₂混相前缘运移全过程的原位、动态、定量可视化追踪。进一步,基于岩心CT扫描数据构建了高保真三维数字岩心模型,采用流体体积法(VOF)对驱替过程进行数值模拟,实现了对气-液界面运移的动态可视化捕捉。研究结果表明:①实验定量揭示了非均质性对前缘稳定性的控制作用,随着渗透率级差从1.03增至7.50,混相前缘稳定运移距离从0.4急剧缩短至0.05,驱替模式由均匀推进转变为沿高渗通道的严重粘性指进,导致低渗区原油大量滞留。②实验与模拟协同界定了最佳驱替压差窗口,证实存在0.5–1.0 MPa的最佳驱替压差区间,在此区间内前缘稳定性最优,驱油效率最高;压差超过此范围将加剧指进,引发气体过早突破。③阐明了原油黏度影响的非线性机制,在非均质储层中,尽管CO₂对高黏原油表现出显著的动态降黏作用,但不利流度比引起的指进现象大于CO2的降黏作用,导致驱油效率随黏度增加呈非线性单调下降。本研究通过融合NMR可视化实验与VOF模拟,建立了一套非均质储层CO₂混相驱前缘动态定量表征与预测的方法;这不仅深化了对非均质性主导的前缘失稳物理机制的认识,而且为低渗透油藏CO₂驱开发过程中,合理调控驱替参数以抑制指进、提高波及效率,提供了直接的科学依据和重要的技术支撑。
关键词:非均质性;CO₂提高采收率;混相前缘运移;核磁共振技术;VOF方法。
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报告人
程谦睿
西南石油大学

稿件作者
程谦睿 西南石油大学
肖文联 西南石油大学
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    初稿截稿日期

  • 02月01日 2026

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SPWLA-SW分会
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油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学)
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