气孔结构对高速磨石/钢轨表界面行为的影响机制研究
编号:835
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更新:2023-03-24 18:19:37 浏览:227次
口头报告
摘要
摘 要: 由于腐蚀、磨损、疲劳等问题的存在,轨道交通钢轨约每隔2年就需要打磨一次。打磨技术可有效去除钢轨损伤,延长钢轨使用寿命,保障列车运行的舒适性、安全性和稳定性。然而,高速、高周、高载、干磨削等极端作业工况下,协调钢轨打磨效率与钢轨表面完整性是重大技术难题。通过对高速磨石进行造孔设计,改变磨石与钢轨的相互作用机制,从而改善磨石自锐性并减少磨削产热,提高打磨后钢轨表面质量,延长钢轨服役寿命。制备了不同化学造孔剂(碳酸氢铵、碳酰胺、偶氮二甲酰胺)、不同孔隙率磨石,在钢轨打磨缩比试验机上对磨石的力学性能、打磨性能、打磨温度、打磨后钢轨表面质量(粗糙度、微观织构、金相结构、残余应力等)等进行了综合评价与分析,并揭示了气孔结构对磨石/钢轨表界面摩擦、磨削等行为的调控机制。最后,制备全尺寸磨石并在高速打磨台架上模拟现场工况进行了打磨验证。该研究对于提高磨石打磨效率、打磨后钢轨服役可靠性具有重要的指导意义和工程价值。
关键词: 钢轨打磨;气孔;材料去除;表面完整性;可靠性;
稿件作者
章武林
武汉材料保护研究所有限公司
袁永杰
西南交通大学
樊小强
西南交通大学材料科学与工程学院
朱旻昊
西南交通大学
段海涛
武汉材料保护研究所有限公司
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